一、技术来源
中国天辰工程有限公司。
二、技术简介
目前的气流床气化工艺,很少考虑对气化灰水系统和外排污水的氨氮控制措施,受煤质变化及操作波动等因素的影响,气化水系统的氨氮含量会逐渐积累升高,外排污水氨氮可能达到500~800mg/L,容易引起气化灰水系统结垢,造成设备堵塞,同时也增加了污水处理装置的处理难度,增加了生化处理单元的负荷,若长期在高氨氮负荷运行下,容易造成生化处理池中微生物的死亡,这将会对全厂污水处理装置造成巨大损失。
本工艺针对冷凝液中氨氮含量较高的问题,提出了一种针对闪蒸冷凝液的汽提工艺。即将高闪、低闪、真闪系统的闪蒸冷凝液进行收集,并进行汽提,除去系统中的氨氮。
三、工艺流程描述
出蒸发热水塔的酸性气经冷却后进入酸性气分离器进行气液分离,气相进入汽提塔作为热源,出分离器的液相送入汽提塔下部。出低闪罐的低压闪蒸气冷却后进入低压闪蒸分离器,气相送入汽提塔下部,液相减压后进入冷凝液缓冲罐。出真空闪蒸罐的气相冷却后进入真空闪蒸分离器,气相进入真空泵,液相进入冷凝液缓冲罐。
低闪、真闪冷凝液进入冷凝液缓冲罐。闪蒸冷凝液通过泵升压,进入预热器,与出塔釜的汽提水换热,温度升高后进入汽提塔上部,来自酸性气分离器的酸性气和酸性气冷凝液进入汽提塔中部,作为汽提塔的部分热源,低闪不凝气进入汽提塔中部,塔底通入蒸汽作为主热源。
出塔顶的气相进入塔顶冷凝器,冷却后塔顶不凝气相送至锅炉装置。液相作为汽提塔的全回流。出塔釜的汽提水(含NH3~50ppmwt),经泵升压后,经过汽提塔预热器换热,送入蒸发热水塔,作为蒸发热水塔补水。
以大连恒力项目煤气化装置为参考,配置3台气化炉,单炉投煤量~2000t/d,单炉废水排放量~97t/h。经过冷凝液汽提在外排废水量不变的情况,废水中氨氮由传统流程的1044mg/L可降低到226mg/L,通过蒸汽汽提,可脱除进入闪蒸系统总氨量的45%。同时,冷凝液量仅为废水量的60%,可大大降低废水汽提塔的设备尺寸,因此冷凝液汽提流程与前期方案中的废水直接汽提相比,有较大的优势。
虽然冷凝液汽提流程增加了部分设备投资,在正常生产过程中增加了部分蒸汽消耗费用和用电费用,但应用冷凝液汽提工艺后大大降低了污水处理装置的规模,节省了装置投资,同时污水处理装置的运行费用大大降低。
以大连恒力项目煤气化装置为例,配置3台气化炉,单炉投煤量~2000t/d,单炉废水排放量~97t/h,在应用冷凝液汽提工艺后,全厂装置投资相比常规方案节约5500万元,全厂年操作费用节约81.8万元。因此根据以上结果可以看出,本项目研发的煤气化高氨氮废水处理工艺(冷凝液汽提工艺)具有较好的经济效益。
四、专有技术创新点及先进性
1、在气化工艺流程中开发冷凝液汽提工艺,通过汽提气化闪蒸冷凝液,使气化外排污水氨氮浓度低于300mg/L。满足污水处理要求。
2、在气化工艺渣水处理流程中,针对氨氮含量较高的高压闪蒸冷凝液、低压闪蒸冷凝液和真空闪蒸冷凝液进行收集和汽提处理,与传统的汽提工艺相比,可降低汽提工艺的处理规模,汽提的处理量可降至传统废水汽提工艺的~65%,因冷凝液进料温度高,汽提蒸汽消耗可降至传统废水汽提工艺的~40%,在达到降低气化外排污水氨氮浓度的同时,降低汽提部分的设备投资和运行费用。
3、可降低污水处理装置操作风险,降低全厂污水处理装置的投资和污水处理操作费用。
通过汽提工艺移除气化水系统中的氨氮,减少了整个灰水循环系统中的氨氮含量,使灰水系统不易结垢,有利于气化装置的长期稳定运行。
4、高氨氮废水处理工艺副产稀氨水,可送至锅炉做脱硫脱硝使用,节省锅炉氨水消耗,节省成本。
5、适用于多种气流床气化工艺的改造,例如单喷嘴水煤浆气化技术、多喷嘴对置式水煤浆气化技术等。具有广泛的应用前景。
(来源:中国石油和化工勘察设计协会) |